汽車起重機用NMRV090蝸輪蝸桿減速機的蝸輪失效分析。目前內小噸位汽車起重機,傳動部分多數(shù)采用蝸輪蝸桿減速機,蝸輪早期失效屢有發(fā)生,這個問題成了工程起重機行業(yè)普遍關注的難題。我們對些蝸輪失效的案例進行了分析,找出了早期失效的主要原因。其中47例早期失效蝸輪中的43例是作完出廠試驗后,RV減速機更換潤滑油時發(fā)現(xiàn)的,重新檢驗和化驗,各零部件都符合設計要求,潤滑油清潔無雜質。但發(fā)現(xiàn)由于裝配原因,蝸輪蝸桿的中心平面偏差了0.3-0.5mm,蝸輪在輪齒中部偏齒根帶,發(fā)現(xiàn)單面燒傷、磨損、蝸輪蝸桿減速機的蝸桿齒部也發(fā)現(xiàn)燒傷磨損。
從以上分析可以看出,早期失效的主要原因是由于入口側隙較小而造成,避免早期失效的關鍵,是在裝配時,保證RV減速箱蝸輪蝸桿的中心平面在同平面內。汽車起重機用蝸輪蝸桿減速機,是在低速、重載情況下工作,為了提高蝸桿傳動的承載能力和傳動效率,降低共軛齒面間的摩擦系數(shù)和接觸應力值,我們可以采用搬動刀架角度的方法,制造了人工油涵,保障RV減速機能夠得到良好的潤滑。方法是:第次,按RV減速機蝸輪輪齒螺旋角增大方向,滾刀偏轉10’,然后定中心距切削加工嚙出口;第二次,按蝸輪輪齒螺旋角增大方向,滾刀偏轉1o40’,然后定中心距切削,加工嚙入口,入口處切深20.5mm。按上述方法加工出的蝸輪,接觸斑點偏向嚙出口的右上方,接觸斑點般為6*12mm。http://m.shzcv.com/Products/woganjiansuji.html
47例早期失效蝸輪中的4例,是因輪齒全部磨掉回廠返修的。檢查蝸輪蝸桿處的其它零部件,都符合設計要求。但是,RV減速機蝸輪蝸桿的中心平面偏差了0.5-0.6mm,而且潤滑油中含有大量的鑄鐵微粒,蝸桿雙側齒面拉傷、磨損。有幾例運轉四年但非常完好的蝸輪,其蝸輪蝸桿的中心平面在同平面內,兩側齒面接觸斑點都偏向嚙出口的右上方,面積大小相近。
從以上分析可以看出,早期失效的主要原因是由于入口側隙較小而造成,避免早期失效的關鍵,是在裝配時,保證RV減速箱蝸輪蝸桿的中心平面在同平面內。汽車起重機用蝸輪蝸桿減速機,是在低速、重載情況下工作,為了提高蝸桿傳動的承載能力和傳動效率,降低共軛齒面間的摩擦系數(shù)和接觸應力值,我們可以采用搬動刀架角度的方法,制造了人工油涵,保障RV減速機能夠得到良好的潤滑。方法是:第次,按RV減速機蝸輪輪齒螺旋角增大方向,滾刀偏轉10’,然后定中心距切削加工嚙出口;第二次,按蝸輪輪齒螺旋角增大方向,滾刀偏轉1o40’,然后定中心距切削,加工嚙入口,入口處切深20.5mm。按上述方法加工出的蝸輪,接觸斑點偏向嚙出口的右上方,接觸斑點般為6*12mm。http://m.shzcv.com/Products/woganjiansuji.html
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